■通讯员陆秀容
增设5号烧结机隔板及延长蒸汽管道”助力提高产量你们这么快就做好了改造,真的在5号烧结机的一次混合机的加水池内增加蒸汽管道加热冷水了,让我们的操作更加简单,希望你们以后多来岗位做整改。”一位炼铁厂职工看到烧结机产量提升的数据,脸上洋溢着笑容,开心地说道。
炼铁厂设备点检作业区机械工程师陈科提出,5号烧结机水的温度加热到50°C以上的时候,就会导致水泵加水的流量波动大,操作难,水温低导致烧结混合料的温度低,烧结机产量难以提升,根据他的建议,在5号烧结机水池增设隔板,将加热区和热水区隔离开,减少加热区的蒸汽进入热水区,从而减少热水中的气泡,减少水泵在抽水过程中的波动量,稳定混合料的水份含量。将水池内蒸汽管道的长度增加约6米,增加加热管道的长度,增加加热效果,分散蒸汽的喷射速度,提高热交换效果,从而减少热水中的气泡,稳定混合料的水份含量。
措施落实后,有效解决困绕职工群众的问题,职工操作简单了,改造后的2个月的产量对比改造前的2个月的烧结矿产量提升78600吨,相当于每月多生产出39300吨烧结矿,年化效益节约成本为247.6万元。
优化运行参数降低
脱硫系统生产废水外排量
近日,炼铁厂成功解决脱硫塔塔底积料过多的难题。
过去,脱硫塔塔底积料过多,清理难度大、耗时长,且积料结块后容易堵塞喷嘴等脱硫设备,造成脱硫系统无法长时间稳定运行,脱硫剂和脱硫废液排放量增大,一位职工抱怨:“现在清理工作量大,每天拿铁铲和钢钎用力清理,手起泡红肿碰到就疼,你们快帮我看看怎么办?”马上安慰道:“别着急,办法总比困难多,我们一起来解决。”
烧结公辅作业区党支部书记陈晓创了解后,通过工艺运行数据的收集、分析、讨论,提出优化脱硫系统运行参数,降低脱硫系统生产废水外排量的方案。炼铁厂立即安排落实,将运行参数循环液比重进行修订,塔低积料、脱硫剂消耗等得到有效改善。措施实施后,脱硫塔塔底积料、脱硫剂消耗量、脱硫废液排放量减少,达到了预期的目标。每日减少脱硫废液外排约200吨,可降低下工序脱硫废液处理负荷的同时提高脱硫废液处理效果,进而降低公司总外排水质指标超标的风险,年经济效益71万元。