■通讯员太 轩
面对钢铁业“寒冬”,太钢焦化厂主动出击,快速推进管理变革,以体系化对标找差为方法,以“算账经营”为重点,聚合力破瓶颈,通过厂、作业区两级组织挂图作战、重点工作项目化、管理提升清单化等措施,全方位挖掘降本增效潜力点、贡献点,多举措提高生产经营效率、效益,2023年全年降本3.5亿元,超额完成预算目标,也创造了历史最好业绩。
协同机制优配煤配煤降本成效显
2023年以来,焦化厂打破常规思路,充分发挥协同效应,推动配煤结构降本实现质的突破,创造性降低了用煤成本。充分发挥组长单位作用做好顶层设计,跟踪市场价格变化主动出击,及时组织召开焦炉配煤专业小组会议,调整采购和使用方向,协同成员单位从标准制定、采购组织、物流协调、生产管控等多个环节协同发力,共同为配煤结构优化出力;打破常规,大胆设想和实践,大幅提升气煤配用比例,在7#8#焦炉将气煤使用比例从4-5%提升至9%,既控制了灰分又降低了用煤成本,同步研究使用系列化不同指标瘦煤(硫分从0.6%至1.5%、粘结指数从25至65),并开创性利用M10作为区分瘦煤使用比例的依据,既稳定了焦炭质量又削减了用煤成本;通过审慎研究,合并了多个高挥发煤品种,制定新1/3焦煤标准,极大优化了配煤结构。
通过一系列配煤措施的实施落地,2023年,焦化厂配煤结构优化取得了显著进步,肥焦煤比例从2022年的78.01%降低至65.69%。
挖潜降耗控辅料找准最佳平衡点
“西瓜要抱,芝麻也要拣”。虽然辅料成本占比不大,但是与同行比、与历史最优指标比仍然有下降空间。焦化厂在认真分析辅料成本的基础上,把挖潜重点聚焦到降低液碱和单乙醇胺的消耗上。通过成立攻关团队,并充分发动与液碱、单乙醇胺的使用密切相关的硫铵、脱硫工序全体员工,共同分析得出主要影响因素15项,列出清单,逐项制定整改责任人、完成时间,每月实时跟踪推进情况。随着各项整改措施的快速落地,辅料降耗成果随之显现。2023年5月,液碱消耗量达成预期目标,6月,单乙醇胺消耗量达成预期目标。此后,团队通过固化整改措施、标准操作,实现了单乙醇胺和液碱消耗的稳步下降。截止2023年12月,单乙醇胺费用降低13.6%、液碱费用降低20.3%,合计降本620万余元,效果显著。
群策群力节能源能耗水平站稳“标杆”
2023年,焦化厂全体员工上下发力、职企同心,全年焦化工序能耗完成102kgce/t焦的目标,三座焦炉逐月达到行业标杆水平,实现了历史性突破。
优化工艺管控,减少能源消耗。组织技术人员、一线岗位骨干共同研究工艺降耗举措,改进蒸氨塔蒸馏方式,降低塔顶温度,减少剩余氨水蒸氨热量消耗;改进氨水泵叶轮,降低电量消耗;调整煤气混合比例,减少废气发生量,降低煤气消耗。
使用技术新节能,降低能源消耗。全面应用焦炉自动测温技术、火落管理技术,通过稳定焦炉温度,消除过火现象,减少煤气消耗;利用电化学除垢技术,降低循环冷却水系统结垢,提高换热设备效率,减少水消耗。
群策群力改善,提高能源利用效率。利用“献一计”平台发挥全员智慧,累计献计达8300多条,人均献计超15条。先后采用了回收锅炉连排定排水用于采暖补热、地面以上皮带通廊及转运站照明改造、焦炉地下室保温等举措,提高能源利用效率。发挥劳动竞赛作用,激励岗位员工精细操作,通过对废气瓣逐一取样分析、逐个调节,降低废气中空气过剩系数,提高燃烧效率。
优化工艺算细账化产品收率创新高
坚持“算账经营”和“一切成本皆可降”理念,努力从“干着算”向“算着干”转变。通过从人、机、料、法、环等方面对化产品收率进行细致分析,全面对标找差,全力解决影响化产品收率的难点堵点。在设备运行提升方面,对电捕焦油器等关键设备维保标准进行优化,缩短氨水冲洗周期,有效提升电捕除焦油效果。在操作方法改进方面,进一步降低终冷塔出口煤气温度,有效提高脱苯效果;研究焦油收率与破乳剂投加量的关系模型,提高焦油收率。在一系列措施的有效推动下,2023年焦化 厂化产品中焦油、轻苯等收率提高0.8%,达历史最好水平。
(图片由太钢提供)