中南钢铁鄂钢能源环保部热电车间精水处理班是一支“娘子军”,由5位专业技术骨干组成。她们技术精湛,胆大心细会“算账”,致力于两台亚临界发电机组的精水处理运行和汽水品质监督。通过精确计算、成本控制,实现了节能减排和经济效益双提升,为保障亚临界发电系统经济运行作出重要贡献。
亚临界机组汽水品质的好坏直接关系到机组的安全运行,每套汽水取样系统配置有30余台在线仪表进行汽水监督。2022年10月以前,在线仪表维护均由外协承包,每年费用约20万元。了解到仪表维护的高昂成本后,班长倪舒文带领组员跟着外包仪表维护人员学习维护技能,并自学各类化学仪表理论知识,苦练内功。
为节约日常药剂辅材费用,她们反复做实验,最终实现自配试剂配方,每年节约19.2万元。2022年10月后,她们便顺利承接亚临界一期30余台化学仪表维护工作。2023年5月亚临界二期投产后,她们将操作、点检、维护、运行调整四岗合一,又承接了二期精处理运行、汽水监督及30余台化学仪表的维保工作,年节省人力、维护成本近90万元。
自对标找差后,精处理班意识到发电机组汽水损失率不仅增加水成本,还增加了煤气消耗和药剂消耗,影响整个机组的效率。为降低汽水损失率,她们积极与锅炉汽机岗位人员沟通合作,加强汽水品质监督和冷却水监督,减少因设备故障导致的汽水损失;动态调整定排频次,减少不必要的排污损失;全面梳理漏点,定期排查。实行以上措施后,亚临界两台机组汽水损失率长期稳定在3%以下,同比每天节约各类成本4.86万元。
两套亚临界机组每月需再生混床约20次,药剂成本高,环保压力大。为此,精处理班成员致力于探索优化精处理混床运行模式的好方法。通过长期监督分析,班长倪舒文经过数月摸索,找到了一种新型运行模式。实施2个月后,不仅保证机组汽水品质长期稳定在标准范围内,还减少一半精处理混床再生频次,年节约药剂成本30万元,同时排放的废水氨氮含量下降了60%,大大降低了废水处理压力,为环保作出努力。