叶彬克
“精益化生产在企业生产管理工作中可以发挥巨大的功效,我们要向先进的管理模式要效益。”提到精益化生产,在仪器仪表行业工作多年的段志强有着自己的心得。2008年12月,段志强进入德力西集团仪器仪表有限公司,先后任质控部副经理、电工仪表厂厂长、电能表厂厂长,如今调任生产运营部经理,兼任电能表厂、流量仪表厂和安监部等多项职务,在多个领域发挥自己的才能,为企业发展贡献了力量。
“企业生产管理最基础的是人,首先是人员充足、稳定,其次是工作环境和谐。”2012年,段志强刚刚调任电工仪表厂,在熟悉工厂情况后,他遇到了一个大的难题:车间的员工流失率偏高,不仅影响了正常的生产任务,而且还导致车间人心浮动,大家都没心思认真做事。段志强认真向老员工了解详细情况,才知道因为仪表安装过程比较繁琐,部分工序存在产能瓶颈,影响了其他工序的效率。而工序间产能的不平衡,又让员工们抱怨不已。找到了问题,接下来就是寻求解决的办法。雷厉风行的段志强召集人员对产线进行了逐层剖析,然后对效率影响较大的底壳装配、套磁环、批次上料等环节逐项进行改进。经过一番钻研和努力,最终使产线生产效率提升35%,各工序产能初步达到平衡。经过这次精益改造后,员工流失率明显下降。“这次改造不仅解决了生产难题,也让我萌发了精益生产的意识。”段志强笑着说。
有了精益生产的意识还不够,更重要的是将精益生产理念融入到企业生产的全过程中去。2014年7月,段志强调任电能表厂厂长。有一次,他发现公司在制品、产成品、零部件库存量过大,拉长了产品生产周期,极大地影响了生产效益。2015年,经过会议讨论,段志强带领团队选了一条GDS606单相电子表生产线进行精益生产试点改进。到2016年10月,通过对物料调整、设备改进、工艺改进和数据收集等一系列工作,他所领导的团队在行业中率先实现“一个流生产”模式(其实质就是以不断减少资源浪费为目的,将生产诸要素在生产过程中进行优化组合,实现用最少的人、物耗、资金、时间完成必要的工作)。通过改造,这条生产线的生产效率提升27.85%,生产周期缩短75%,产生效益达到几百万元。由于改进成效显著,段志强受到了公司领导的肯定。随后,他将精益生产模式扩大到其他的六条电能表产品线,同样取得了成功。
对于公司,段志强始终心怀感恩。他说:“在德力西工作的十多年,让自己从一个只具备单一专业能力的人,成长到如今拥有跨部门协调能力的人,水平有了较大提升。今后,自己将在企业精益生产方面持续努力,深入推动各项工作的开展,为公司提质增效再做贡献。”