比成果找差距下半年再创新佳绩图片新闻改变灌装方式方便运输保安全安全降本双线行当好生产的“眼睛”零投资赢得安全降本双效益
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第2137期:第02版 本期出版日期:2018-08-14

热电厂炉机车间

零投资赢得安全降本双效益

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“通过一段时间运行,5#炉仓泵压缩风管线改造效果良好,不但减轻了滤布的磨损程度,节省了频繁更换滤布的成本,而且还大大降低检修工作量。”近日,在热电厂炉机车间生产现场,车间副主任王刚指着5#炉仓泵压缩风管线告诉记者。

在锅炉运行中,炉内烟气会携带一定量的飞灰,这些飞灰经过除尘器布袋过滤后落入除尘器灰斗,通过仓泵气力除灰系统将灰送至灰库,再由放灰搅拌机通过汽车运出厂外。此过程中的气力除灰,就是利用压缩风将固体飞灰流化后再输送至灰罐,所以仓泵保持正常输灰成为锅炉安全稳定运行的重要一环。

炉机车间原仓泵压缩风管线为DN25管线,风源处管线为DN40管线,虽然足够满足生产的实际需要,但由于管径由粗变细后风速和风压增加过大,在风和灰的冲刷下,造成泵体底部滤布磨损严重,车间需频繁更换滤布才能保证仓泵正常运行。为了解决这一制约安全生产的问题,车间副主任王刚带领王斌从减轻滤布磨损、降低成本、延长安全运行时间的角度出发,深入现场对压缩风管的管径和管线走向进行细致的核查测算,向车间提出了统一压缩风管径、对压缩风管线进行改造的合理化建议。经车间领导和技术人员的再次论证后,此合理化建议迅速被车间采纳。在检修人员的配合下,原DN25管线按设计要求全部更换为DN40管线。改造后,风速和风压均降低到合理范围内,滤布磨损程度大大降低,减少了滤布的更换频次。

“此项改造所需管线全部采用旧管线,车间以0元投资赢得安全、降本的双重效益。”王刚接着告诉记者,车间在完成压缩风管线改造的同时,为解决仓泵测压点导管易被飞灰堵住,造成变送器无法准确转化压力信号的问题,还将测压点由仓泵顶部改至仓泵底部压缩风管线进口处,一举消除了压力不准的问题。另外,5#炉仓泵压缩风管径统一后与4#炉仓泵压缩风管径一致,更便于车间对备品备件的使用和统一管理。 (张艳春)

  
                     

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