明确目标坚定信心全力以赴完成下半年生产经营任务图片新闻简讯安全质量双对标  提高工程优质率强化生产管理落实二次除砂技改精细调整蒸汽与直流电消耗力促成本降低微调整让取样通道更安全
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第2139期:第02版 本期出版日期:2018-08-21

氯碱厂八万吨离子膜车间

精细调整蒸汽与直流电消耗力促成本降低

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氯碱厂八万吨离子膜车间以精细化管理为手段,全力控制蒸汽与直流电消耗,千方百计降低生产成本。针对入夏以来,每吨低压蒸汽成本偏高于去年平均水平的实际,车间根据对蒸汽与直流电消耗量进行成本核算,决定通过缩窄电解槽槽温控制范围等具体措施来降低蒸汽消耗,以达到降本增效的目的。

在八万吨离子膜车间,低压蒸汽主要应用于三套电解槽槽温的提升。为确保电解槽槽温控制在最佳的85±3℃范围内,低压蒸汽日消耗量较大,在车间成本中占比较高。尤其是蒸汽成本偏高的情况下,蒸汽用量越大对车间成本影响越明显。而如果大幅度削减蒸汽用量,电解槽槽温又会过低,不但不利于安全生产,而且直流电的消耗也随之升高,同样造成成本升高。所以,摆正蒸汽与直流电消耗用量成为车间降本增效的关键。为此,车间通过蒸汽、槽温和电耗三者之间消耗成本的比对核算,决定适当降低电解槽槽温,来达到降本增效的目的。

为了减少蒸汽通量,提高蒸汽的利用率,在生产操作中,主控人员严格控制各项工艺指标,密切关注生产动态,根据生产负荷的大小及时调节蒸汽通量,精细化控制各套电解槽槽温,确保一期、二期电解槽槽温控制在86-87℃之间,三期电解槽槽温控制在84-86℃之间。同时,为了确保槽温,虽为夏日,车间仍要求电解厂房的所有门窗必须采取封闭状态,以减少生产现场的热量散失。另外,加强巡检巡视,确保二期HE304换热器蒸汽出口管路处阻汽排水罐的稳定运行状态,减少蒸汽排空损失。

7月份,八万吨离子膜车间低压蒸汽用量比上月下降42吨,总成本下降6.6万元。日均低压蒸汽定额比去年同期下降0.11t/t,同比降低成本28万余元。

(张艳春)

  
                     

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