树脂厂氯乙烯车间加强精细化管理,不断完善和优化车间生产工艺,近日,顺利完成合成工序25台转化器单口自动排气阀的安装任务,使生产运行更加平稳,为完成全年生产任务提供有力保障。
转化器的作用是把乙炔和氯化氢的混合气体,通过转化器内触媒催化剂的作用反应生成粗氯乙烯。该反应是放热反应,产生大量的反应热,需要用95℃-99℃密闭循环热水在转化器的列管中循环,将反应热带走。特别是夏季高温时节,转化器内的循环热水温度偏高,易产生汽化,这样不仅影响单台转化器的转化率,降低触媒的使用寿命,而且危及生产的安全。针对这一情况,车间生产主任王福权与现场经验丰富的员工沟通,及时获取有用信息,并多次上网查阅相关资料,与车间的技术人员结合本车间的自身实际情况,设计出给转化器安装QBL-10DN25单口自动排气阀的方案。在转化器的排气阀处增加三通以及单口自动排气阀,当转化器的水温达到设定值时,自动阀会自动排出蒸汽,解决热水汽化的问题。另一侧安装普通的DN25截止阀,这样当自动排气阀出现问题时还可以手动操作。经过车间的实际论证,这一操作更合理,更有利于生产平稳运行。车间立即着手进行改造,并顺利完成。
单口自动排气阀安装完成后,不仅解决了对转化器水温控制的问题,同时还延长触媒的使用寿命,降低车间生产成本,保证了生产的安全稳定经
济运行。(赵洪臣)