近日,氯碱厂液氯车间圆满完成1#液化机组冷凝器抢修工作,杜绝设备“带病”运行,消除一切不利于生产的安全隐患,用实际行动践行公司誓师动员大会精神,最大限度地确保生产安全稳定运行。
液化机组是液氯车间生产系统的核心设备,车间为了确保其安全稳定运行,不断加大盯控力度,岗位工认真巡检,主控操作人员严格按照工艺指标进行控制,努力把生产装置控制在最优的运行状态。近日,车间岗位工在巡检时发现1#液化机组冷凝器存在冷却剂氟利昂“丢失”的情况,经过技术人员认真排查确定该机组冷凝器由于达到运转周期,个别列管出现漏点,必须及时封堵,否则会影响整台机组的工作效率,甚至会影响到正常的生产。但冷凝器共有240根列管,如何能准确、高效的查找并修复1#液化机组冷凝器存在的漏点?车间领导一方面与设备生产厂家联系,请来技术人员用氟利昂检测仪对冷凝器列管逐排逐根的认真检测,另一方面组织、安排本单位技术骨干与兄弟单位的检修人员做好充足的准备,随时根据排查情况进行堵漏。最终,在大家的相互配合下,检修人员及时将查找到的3根列管的漏点处置妥当,1#液化机组恢复正常运行,为公司冲刺首季生产开门红奠定了坚实基础。
(张亮)