聚醚厂八万吨环氧丙烷车间用实际行动落实月度例会精神,进一步提升管理工作标准,细化工作环节,采取多种措施,深入推进精细化管理,确保生产装置安全、平稳、优质、高效运行。
环氧丙烷生产工艺较为复杂,无论是原材料、生产反应配比,还是反应温度、精馏提纯等,每一生产环节都与产品质量紧密关联。为了提高产品质量、产量,运转班组人员随时监测管道化配比及皂化反应的PH值,并及时通知主控做出合理调整,保证酸化、皂化反应在最佳配比状态。他们还紧紧围绕“提产降耗”,出主意想办法。由于长时间的不间断运转,TW—2407精馏塔冷凝器堵塞严重,直接影响循环水使用量,造成蒸汽耗量升高,这与车间一直坚持的降耗原则相违,因此车间利用单塔检修期间,在保证PO质量的前提下,利用高压水清洗精馏塔冷凝器,投入生产以后,增加了循环水的使用量,大大提高了精馏冷凝器的换热效果,经车间计算,每天可降低蒸汽耗量约70吨,降低了生产成本。
除此之外,车间把修旧利废作为精细化管理的另一个发力点,车间技术人员联合岗位员工对PU-2429B、PO-24202A轴承箱、机封箱进行修复再利用,并在清塔期间修复废旧皂化塔卡子800余个,累计节约费用近1.57万元。
(姜波)