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第8382期:第04版 本期出版日期:2018-10-30

突破定式,挑战不可能

———鄂城钢铁宽板事业部以双炉生产提升产量的故事

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■陈 琛 图/文

故事概要:

在大家努力下,目前,鄂城钢铁宽板事业部已将品种结构接单模式进行了相对固化,每月300mm断面板坯冶炼期间适时开启双炉生产,月产量已逐步稳定在10万吨左右。

2018年7月19日对于鄂城钢铁宽板事业部而言,注定是不平凡的一天,事业部第一次双加热炉生产实验能否顺利进行,将在这天揭晓。

一早,生产技术室科长王成便守在加热炉前静候第一次试运行。一号炉炉门打开,第一块钢坯出炉;三分钟后,当上一块钢板还在远处轧制时,二号炉炉门也慢慢升起,只见火红的钢坯缓缓运送至辊道,火光映照着王成喜悦的脸庞呼啸而去,轰隆隆地,在辊道上打着铿锵有力的节拍,奔向远方。

轧机主操报来喜讯:轧机跟上节奏,正常轧制!

精整车间报来好消息:六跨天车、四跨天车都及时完成下线任务!

剪切线正常运作,没有造成堵轧问题,一切顺利!

王成长长地舒了一口气,心中的那块大石头终于落下。几个月来,大家的努力没有白费。这一切还要从今年年初说起。

宽板事业部的月产量自从稳步提升到95000吨水平后就止步不前,距离设计年产量120万吨仍有一段距离。现状分析表明,目前采用单座加热炉加热模式生产,加热能力不足,待温时有发生,尤其是300mm断面热轧材生产时,单日待温时间最高可达8小时。于是,事业部组织召开了双炉生产问题分析会。

没想到,双炉生产的设想一抛出来,会议室里顿时炸开了锅。“双炉生产节奏那么快,备料万一跟不上可怎么办?”“双炉生产,工作量加倍,就我们几个操作工怎么应付得过来?”“你们说的都是后面的问题,现在的关键是双炉出钢的程序模式还没有打通呢!咱们加热炉的维护模式适应不了双炉生产啊!”热轧车间电气副总作业长熊艳的一句话让大家都停下了争论。一直没有发言的热轧车间主任余程军一开口,大伙的心更是跌到了谷底:“你们只关心怎么双炉生产,有没有想过一旦混炉了怎么办?而且连从哪里开始混的都很难分析,出点事就是几天的停产,这么大风险何必要冒呢?还不如老老实实搞单炉生产稳妥些!”“可是,如果开展双炉生产,每天加热炉待温时间最高可节约6至7小时,你是搞轧机的,这笔账肯定比我算得清!”王成还在坚持。随后,事业部领导缓缓开口:“双炉开了,受益的是全厂职工,如果出了事,那肯定也是全厂的事。”说到这儿,他话锋一转问熊艳:“熊艳,你有没有信心解决程序模式这个难题呢?”被这么一问,熊艳对双炉生产的期待又变得强烈起来,确实,他不甘心现在就放弃,“领导,这……我得回去试试。”“既然这样,大家都回去各自准备,我们一起等熊艳的好消息!”

说干就干,为了能写出更适合生产现场、便于操作工日常操作的新程序,熊艳在加热炉旁扎下根来,这一蹲守就是半个月。慢慢的,熊艳理清了思路。“程序打通不难,难的是要改变大家熟悉的思维模式。另外,生产时板坯定位需要改变,定位距离更远,保证定位精度就成为重中之重。”原来,板坯出钢序列是由生产时板坯定位决定的,如果第一环节出错,那么后面就容易产生板坯出钢顺序混乱,最终导致混炉混钢。

摸清楚规律,程序的编写就变得简单起来,很快,双炉生产的第一稿程序进入测试阶段。为了不影响生产,熊艳特意挑了一个事业部检修的日子进行模拟装炉测试,并邀请余程军一起观摩。看着电脑界面模拟的双炉生产,余程军终于松了松眉头。

7月19日到7月22日,宽板事业部第一次双炉生产实验历时4天,圆满结束。对比单炉生产,双炉生产煤耗降低30m3/t,产量同比增加19%。熊艳继续改进双炉生产程序,旨在使双炉生产模式更稳定更安全。

有勇气突破定式,把不可能变成可能,鄂城钢铁宽板事业部为创新赋予了新的含义。

  

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