■通讯员周良俊黄 凯
本报讯 “铁牛”自动对位替代人工作业,“以前不敢想的事成为了现实!”今年4月份以来,宝钢股份武钢有限一炼钢区域铁钢比实现“破八见七”,其中,铁水运输控制温降业绩突出,“铁牛”发挥了关键性作用。按炼钢工序温耗测算,“铁牛”运行后预计每年将创效711万元。
“铁牛”是高炉下的一种智能牵引车,通过电力驱动自动进行对位作业,它使武钢有限四、五高炉区域铁水运输作业“拆分送铁、分时配罐”。“铁牛”应用后,确保了炼钢工艺的快节奏生产,可在高炉出铁过程中分批配罐,补罐操作也更容易,减少了运用罐数,提高了周转效率。
一键操控
替代人工对位,提升精度
此前,高炉出铁过程中,百吨罐需要2台机车对位作业,一台在主出铁线对位“受铁”,另一台在过渡罐线对位等待。这种传统模式下,出铁时机车不能熄火,两台机车对位时也难实现分割送铁,需要人工确认对位和罐体脱钩作业,既存在一定的安全风险,也不能确保铁水罐对位十分精准。铁牛投入使用后,高炉炉内人员出铁时实现“一键操控”,对位的准确度、及时性、可靠性大幅度提升。
作业变革
拆分配罐,减少温降损耗
高炉连续出铁时,有了“铁牛”的自动对位,“下岗”机车有了新的“工作任务”。根据铁钢界面提升效率的整体安排,运输部对高炉下机车走罐模式进行改革。机车承担走罐运输作业,提高了设备利用效率。走罐运输采用拆分送铁模式,可在出铁过程中根据生产动态智能拆分一个或多个铁水罐先送铁,无需等待一炉铁水全部装完,有效提高运输效率,降低铁水温降损耗。
绿色环保
电力驱动降低碳排放
“铁牛”代替内燃机车进行作业,不仅改善了职工的作业环境,也消除了出铁口铁水喷溅导致人身伤害、行车事故等安全隐患。内燃机车机车产生的碳排放年化数据约为27万吨,而“铁牛”为纯电力驱动装置,使用电力清洁能源,高炉下铁路两侧设有专用充电桩用于“铁牛”蓄能。不仅续能方便,作业过程中的碳排放也大大减少。