刘戈兵是工业环境部助理研究员,作为扎根在焚烧作业区生产一线的党员技术人员,他以“抓铁有痕,踏石留印”的工作作风,默默无闻在岗位支撑设备基础管理,优化物料焚烧配伍,实施设备技术改造,提炼了很多先进操作方法,为焚烧炉环保管控、技术攻关作出了积极的贡献。
实施设备技术改造
由于焚烧炉处置的物料含铁量高,经回转窑高温处理后,部分炉渣结成块状,并在冷渣机处堆积,导致需要停料甚至停机,严重影响焚烧作业率和产量。他和同事们认真分析了造成冷渣机堵塞的原因,并通过不断尝试,对冷渣机的进料端进行了改造:设置观察孔以及时发现冷渣机的堵塞情况;进料弯道处设置检修孔以及时清理进料弯道处堆积的炉渣;将进料弯道下方的弯曲部改为直道,以减少炉渣堆积。这种创新研发的进料装置,能大幅减少冷渣机堵塞情况,显著降低停料停机次数和时间,有效保障焚烧作业率和产量,实现年经济效益约683万元,目前该项创新成果已申请实用新型专利。
提炼先进操作方法
来源不一、成分复杂的危废进入炉内焚烧热解的过程中,产生的炉渣会粘黏在炉壁上形成结圈,增加炉窑重量和运行负荷,存在设备损毁的风险,同时也造成了炉窑运行工况和烟气排放环保指标的不稳定,极大影响了作业效率和焚烧产量。为了解决冶金炉窑焚烧结圈问题,刘戈兵作为技术带头人,与焚烧作业区员工群策群力,经过现场观察、分析数据、试验研究,实施改变焚烧处置模式和改进管控措施,有效解决了炉窑焚烧结圈问题,并总结提炼出“避免冶金炉窑焚烧结圈操作法”,实现了环保受控和产量提升,产生了较为可观的经济效益,被评为“宝武金点子”和“上海市职工先进操作法创新奖”。
刘戈兵恰如一颗螺丝钉,数十年如一日扎根在焚烧现场,参与过焚烧一期和焚烧二期等建设项目,以过硬的技术能力和勤学肯钻的状态,保障着焚烧炉的生产顺行。
(戴 华 陈 燕)