人物:崔钢,八钢公司炼钢厂120t转炉行车作业区电气专业工程师。
崔钢深耕设备管理二十载,是设备生产线上的“主治医生”,凭借过硬的技术本领,为设备“健康”保驾护航。
1月26日,操作工反应某处行车起吊钢包主钩回零位后,主钩偶尔出现下降现象,运保电工跟踪检查未发现异常。崔钢得知消息后,快速到达现场,行车值班长和运保电工看到他,一脸诧异地问道:“行车又没坏,只是把行车工反应的现象发到群里,你怎么这么快就到了?”“电气故障更要关注这种偶尔发生的隐蔽故障,设备带病运行存在潜在风险。”崔钢一边检查一边耐心分析。最终,他们发现主钩北侧制动器抱闸延迟,造成主钩异常下降。经过更换零部件并优化线路控制后,类似故障再也没发生过。
随着产线产能的快速提升,对冶炼跨行车的操作提出了更高要求。行车操作标准对铁包高度定位虽有明确的数据要求,但操作工靠视觉判断,人为误差不可避免。针对这一问题,崔钢深入现场,就铁包高度如何精准定位,与行车工共同商议,最终决定在铁包进入转炉平台的位置安装一台激光发射装置,行车工可提前确定铁包高度,保障了兑加铁水这一作业安全高效,真正做到管理有要求、现场可操作。
今年,围绕“算账经营”,崔钢一有时间就蹲在现场,牵头实施了多项改善工作。由于行车工作的特性是频繁启、停,导致转子回路切电阻接触器主触点经常烧损,更换周期20-60天左右,对成本管理和生产影响较大。根据这一现状,崔钢通过查询资料,决定将切电阻接触器改为无触点控制器,改造后使用寿命平均达到3年以上,不仅大大节约了成本,并且降低了员工的维护工作量,提高了设备运转率。
这样的工作还有很多,如将行车滑块更换周期由平均2个月延长到30个月,将厂房照明改为定时器加遥控操……崔钢在岗位上精益求精,在专业领域砥砺前行,为企业高质量发展贡献力量。