■通讯员 哈小辉
去年以来,中南钢铁中南股份能源环保部新一电站作业区秉持“一切成本皆可降”理念,将算账经营理念融入生产经营的每一处细节,紧密围绕生产任务,充分挖掘设备潜能,努力精打细算实现节能降本。
深入分析优化模式提升能效
当7号、8号高炉脱湿鼓风进入保养期,相关冷却水停止使用,汽机班随即展开全面深入分析,围绕热交换效率、水温、水压等关键参数,将每一个细节都纳入考量范围。经过严谨的可行性评估,他们大胆提出将两台循环水泵运行减为一台运行的方案,力求在保障机组稳定高效运行的同时,实现节能降耗。方案实施后,作业区关键能耗指标显著降低,实现每小时节电348千瓦时,月节电降本13.029万元。
体系入手精细管理节水有方
作为生产用水大户,新一电站作业区深知节水工作的重要性与紧迫性。作业长带领各班组长深入现场,从体系层面寻找节水切入点。他们根据设备工艺参数的实时变化,对设备冷却水(密封水)进行精细化管理。同时,密切关注循环水水质,依据水质波动情况精细调整反洗周期,确保水质稳定,减少水资源浪费。在冷却塔及锅炉排污量的管控上,通过精准调控,将排污量控制在最低合理范围。通过一系列强有力的措施,使作业区单日水耗成功下降3200吨,每月降本约30.8万元,水资源利用率得到显著提升。
利旧革新挖掘设备潜在价值
在发电二工序拆除设备中,2号、3号、4号循环水泵已闲置,作业长敏锐发掘出其潜在价值,通过一系列精心修复,让这些设备重新焕发生机。他们将6号、7号循环水泵的普通电机更换为3号、4号循环水泵的高效能电机,将2号循环水泵的能效电机作为备用电机,从而使5号、6号循环水泵电机能效由90%提升至95.1%,一年节省电量54.16万千瓦时,年降本效益达19.58万元。