持续对标缩差距助力“双过半”对照行业先进优化运行方式改变伴热方式对标提升降耗空间图片新闻着眼细微降本增效巧利旧简讯
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第2122期:第02版 本期出版日期:2018-06-20

氯碱厂八万吨离子膜车间

改变伴热方式对标提升降耗空间

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氯碱厂八万吨离子膜车间对照滨化不断寻找提升空间,车间以降低消耗,节约能源,提高经济效益为工作重点,近日顺利完成蒸发罐区成品罐伴热改造项目,投用后年可节费4720元。

该车间Ⅰ、Ⅱ期蒸发罐区成品罐的取样阀、液位计和罐的出口阀采用蒸汽管伴热,外加岩棉保温,成品罐取样的碱溢流管在冬季缠胶管、通蒸汽,进行防冻。罐区蒸汽伴热管的外侧保温破损,伴热管裸露,长期腐蚀,易造成管路内蒸汽泄漏;同时胶管通蒸汽后,老化较快,通常每年更换一次,增加车间成本。改造前,每年在11月份至次年3月份防冻期间,预计蒸汽耗量0.35吨/天,蒸汽单价180元/吨,而且每年需更换新胶管20米,投入成本较大,近1万元。

为彻底改变这一状况,车间组织员工自己动手,自行拆除原I、Ⅱ期蒸发成品罐(S1302A/B)取样阀、液位计、和罐的出口阀处的保温和伴热管,并与变流车间协作铺设电伴热80米,做好后期保温恢复工作。改造后,车间对蒸发罐区成品罐保温由电伴热代替蒸汽伴热,降低了蒸汽消耗,使车间成本进一步降低。

(邓慧文)

  
                     

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