在相关技术人员的共同努力下,氯碱厂淡盐水管线改造工作顺利完成并投用,改造后用一套电解淡盐水供给两套除硝装置,两套膜法除硝同时运行,减轻员工劳动强度提高工作效率的同时,每个月可节约亚硫酸钠消耗4万元。
原12IM车间淡盐水只能输送至二期膜法装置,不能输送至盐水车间I期膜法除硝装置,I期膜法除硝装置只能使用8IM车间返回淡盐水,由于8IM车间每小时返回淡盐水260m3,独立运行I期膜法除硝装置时,8IM车间返回的260m3/h淡盐水均需加入亚硫酸钠进行化学脱氯至游离氯≤0.0071g/l,每天消耗固体亚硫酸钠约0.9吨。而I期膜法除硝装置处理淡盐水能力约为80m3/h,造成大量亚硫酸钠的浪费。
为了最大程度节约成本,降低员工劳动强度,经过技术人员在现场认真观察研究,决定将新12IM车间返回淡盐水管路与I期膜法除硝淡盐水管路连通,将新12IM车间淡盐水输送至I期膜法除硝装置,这样一来就可以实现一套淡盐水管路供给两套除硝装置。方案确定后,相关人员密切配合,利用计划检修时机,完成了这一改造。改造后,I期膜法除硝装置使用新12IM装置返回淡盐水,8IM车间约使用固体亚硫酸钠0.35吨,每天可减少固体亚硫酸钠约0.55吨,按照固体亚硫酸钠每吨2600元计算,每天可节约成本1430元,为生产经营工作的顺利进行打下坚实基础。(郭振复)