近日,维建公司聚氯乙烯检修车间利用生产短时间的停车间隙,高效优质地完成了树脂厂氯乙烯车间4#合成炉至块冷平台氯化氢管线的整体更换工作。
此次需要更换的管线位于氯化氢合成装置区,由于长时间承受灼热加之腐蚀严重,已不能满足生产工艺要求,急需更换。该管线吊装作业高度约6米,周围管路纵横交错,因此施工作业具有环境复杂,技术性强,风险大的特点。为保证检修工作安全、高效、优质的完成,车间事先与生产单位确定好停车时间,沟通检修方案细节,并在施工前认真做好工具、各项作业票、安全防护用品及措施等方面的检查和落实,一切准备就绪后进行施工。
4#合成炉至块冷入口处需更换长度为57.5米,DN250的大口径管线,中间由28块法兰、7个弯头进行连接。按照生产单位具体的技术要求,车间用最短时间预制出待安装管线并安全运抵作业现场,在吊车的紧密配合下,顺利地吊卸下旧管线,并将新管线平稳地吊运至管路桁架上。车间各工种齐上阵,相互协调配合将新管路各“口”衔接好,经自检后通知生产单位进行试压检测。试压检测结果显示所有法兰口、焊接口无一处泄漏,均达到生产单位使用标准。
氯化氢管线的及时、快速更换,为保证生产进度,保障装置大通量、长周期的安全稳运行提供了坚实的保障。(韩爽)