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第2179期:第02版 本期出版日期:2019-04-17

氯碱厂十二万吨离子膜车间落实公司月度例会要求

优化运行模式节能降耗效果明显

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氯碱厂十二万吨离子膜车间用实际行动落实公司月度例会要求,以精细化操作为根本,严格管控工艺指标范围,优化电解槽运行模式,努力挖掘潜能,最大限度地降低能耗。

由于长时间的生产运行,十二万吨离子膜车间部分电解槽单元电压呈现上涨趋势,直接影响直流电电耗,增加了用电量,造成车间生产成本升高。为此,车间立即组织技术人员进行讨论、研究,加强现场监测,同时积极与业界同行以及相关单位方进行技术交流,寻求科学的解决办法。经过反复的现场检测,以及大量的数据分析,发现电解槽温度控制在88-88.2℃的范围内,电解槽电压比较稳定。因此,车间决定从严格控制电解槽温度入手,进而保持电解槽电压稳定的方案。这样通过对槽温的精准控制,就可以有效发挥电解槽的运行效率,实现稳产高产低消耗。

为了进一步提高节能降耗的效果,十二万吨离子膜车间开展月度竞赛,全面细化工艺指标控制,缩窄工艺指标控制范围,强调精准控制,干燥工序二钛冷温度控制在12.5℃—13℃;稀硫酸浓度控制在74.5%—75.5%;电解液浓度控制在31.5%—32%。把电解液浓度及稀硫酸浓度等主要工艺指标纳入竞赛考核,严格评比,奖优罚劣,有效提高了员工的工作积极性,节能降耗效果明显。

经过十二万吨离子膜车间全体员工的共同努力,目前消耗定额稳中有降,其中蒸汽消耗定额降低了0.02t/t,硫酸消耗定额降低了0.01t/t。为车间继续保持安全稳定的长周期满负荷运行,实现高产目标,奠定了更加坚实的基础。

(李春丽)

  
                     

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