(上接第1版)自2015年9月25日正式投产的5年来,湛江钢铁生产、建设齐头并进,品种、质量、效益多点开花,用“湛钢速度”交出了一份份优良的业绩答卷。但不可否认的是,求稳的心态或多或少地阻挡了求新求变的冲劲。
湛江钢铁炼钢厂厂长汪宁坦言,近年来大伙儿的关注点更多地放在了产品品种的拓展、产品质量的提升等方面了,对如何降低铁钢比思考得不多,集团领导确实点中了我们的要害。
湛江钢铁制造部部长孙震说,铁钢比的降低必定会打破现有的生产平衡,但平衡是动态的,我们要按照公司的要求,“抢抓机遇,改变传统观念,打破原有平衡,实现更高水平的平衡”。
湛江钢铁人在反思中达成了认识的统一。“鸡蛋内部打破是重生,外部打破是灭亡”,“我们如果固步自封,就会像我们赶超国外标杆企业一样,被其他企业超越。”迅速整改,湛江钢铁用行动做了回答。
湛江钢铁党委书记、董事长刘代德在公司内部会议上明确指出,降低铁钢比是我们的首要工作任务,要坚定信心、压实责任、广泛动员、全面对标,降入炉铁水、增废钢用量、提节奏、保温度。湛江钢铁总经理陈云鹏布置,在3号转炉炉修结束后,抓时机、快行动,铁钢比速破9,再优化。
认识统一了、方向明确了,必须要———
奋楫扬帆补短板
“降低铁钢比,是促进全流程效率发挥的必要条件;是湛江钢铁强弱项、补短板、提能力、求实效‘十二字’方针的重要抓手;是炼钢厂提前适应三高炉系统生产节奏的预演。”湛江钢铁炼钢厂与制造部加强协同,在相关厂部的支持下,组建了攻关团队,提出“惜铁如金、用好每一吨铁水,滴钢归坯、铸好每一吨钢水”,采用天天读的方式,研究各项针对性举措并积极推进实施。
为了降低铁钢比,炼钢厂采取了一系列的措施:优化了废钢配比模型,增加了废钢使用量,同步降低了铁水的装入量。加快生产节奏,提高了铁水包、钢包的周转率;缩短了出钢时间;降低了出钢温度。按工序实施,着力提升铁水区域、转炉区域、精炼区域等能力。将铁钢比细化为低碳钢、普通汽车板、GA外板、硅钢、DP钢、普通厚板、高探伤厚板、LF向钢种等8个大类品种进行管控……
在降低铁钢比的过程中,炼钢厂也发现了一些硬件上的短板,如:运输废钢车头的马力不足;废钢料槽容量较小;铁水包容量偏大,影响了扒渣效率等,为今后进一步降低铁钢比找到了改进的方向。
眼睛向内的同时,湛江钢铁积极走出去,组团向武钢有限、鄂钢、韶钢等兄弟企业学习,全面对标找差。汪宁说,现场的很多工艺技术就像一层纸,捅破了就会有一片新天地。通过走访学习,我们对现场工艺改进有了新的思考。炼钢厂主任工程师兰天到重钢学习后表示,深受启发,开拓了思路。重钢在铁水扒渣、转炉炼钢、炉后精炼的工艺路线设计上,有很多特色做法,值得我们学习,下一步将进行研究,以进一步优化完善我们的工艺路线……
经过拼搏努力,湛江钢铁炼钢厂的铁钢比明显降低———
“破9见8”新起点
9月,湛江钢铁的铁钢比“破9见8”,达到896kg/t。对湛江钢铁炼钢厂来说,铁钢比的降低,最直观的是月产量增加了,但收获远不止产量增加这一个方面。
“铁钢比降低了,我们上月产量增加了2万吨。”汪宁告诉记者,不仅增产了,而且通过推进降低铁钢比工作之后,炼钢厂整个的生产效率提升了,进一步验证了3号高炉投产后的工况。明年上半年,湛江钢铁3号高炉将点火投产,届时铁水供应量大大增加,会对炼钢厂的生产组织产生巨大的影响。汪宁说,如何实现三高炉投产后的铁钢生产平衡,原先心里没底,但现在是信心大增。
9月25日,陈德荣书记、董事长在湛江钢铁调研时指出,湛江钢铁有着最新的也是最合理的工艺设计流程,单体规模能力是最大的,就应该是热效率最高的基地。在炼钢工序就应该表现为铁水耗最低,要提升每一斤铁水的利用效率,从而实现钢厂效率的最大化。
这,既是追求的方向也是努力的目标。“离集团公司的期望值,我们还有很大差距”,汪宁说,接下来,炼钢厂将会同制造部等部门,针对前期发现的短板,积极加以改进:强化分品种精准管理,明确不同品种的铁钢比目标;优化工艺路线设计,实现全流程高效率生产;通过采购、改造,提升硬件条件,使运输车头“拖得动”、废钢料槽“装得下”、出钢“出得快”。
“降低铁钢比的前期工作我们迟到了,但我们现在努力,后期肯定会赶上,并跻身先进行列!”