今年初,宝钢股份武钢有限领导对各厂部提出要求:充分激发每个经营环节、经营领域、经营主体的活力,并将这种机制传导到每个岗位,引导员工根据贡献取酬和发展。最近,武钢有限技能大师、条材厂周雪清立足岗位算经济账,只用很低的成本就让进口设备升级成功,可谓是一个绝佳的实践案例。
这套进口设备“NDT超声波在线检测系统”于2007年上线,用于探测钢轨内部的异常结构或缺陷,被职工称为跟钢轨做“B超”。钢轨在探伤前,必须将附着在其表面的氧化铁皮清除干净,便于超声波探头与钢轨表面更好地贴合,探伤结果才能准确。
这些年,随着我国高铁技术快速发展,对钢轨制造和检测标准也迭代升级。按照最新标准,这套进口设备已经无法完全满足要求。“当时最大的问题是钢轨腰部氧化铁皮清扫不干净,导致探伤检测系统误报率高达30%。”周雪清介绍,误报后需人工介入处理,严重影响生产效率和探伤结果。
钢轨质量是关乎轨道交通安全和人民生命安全的大事,这就要求其探伤和判定结果务必准确。“联系外方升级改造,不仅贵,而且还要等。我们等不起,也等不得。”周雪清说。
既然等不起,那就自己干。周雪清根据现场实际情况,提出加装一套“钢轨腰部氧化铁皮自动清扫系统”。经过多次现场测绘,反复修改设计,最终敲定方案。随后,他带着徒弟范进军、张凯等人在现场寻找可用配件,从报废设备上拆下旧气缸,从变形探伤起落架上拆下滑块,从清洁站淘出可利旧的铁刷……不花一分钱就找齐了所有配件并完成组装投入使用。
在轨梁线检测中心可以看到,当钢轨在辊道上运行时,一组由液压缸推动的氧化铁皮清扫刷自动贴了上去,准确地顶住钢轨腰部,附着在上面的氧化铁皮随着钢轨的运行掉落在回收区内。钢轨在经过探伤检测后从另一端出来,再进入下一道工序。
“这套新加装的系统特别好用,氧化铁皮扫得很干净,误报率也只有5%左右,效率高多了。而且收集到的氧化铁皮我们可以回收再利用。”工作人员指着视频画面说。
模拟经营、产品经营是充满活力的大舞台,每名员工都有自己的角色和戏份,只要上下同欲,全员围绕效率和效益提升,树立敢于胜利的信心,拿出推动胜利的能力,运用善于胜利的方法,方能乘管理变革春风,助经营业绩“狂飙”。(程刚蒋蓓)