■通讯员黄 敏 余 军
轧钢生产线燃耗始终是成本控制的“重头戏”。今年以来,马钢四钢轧总厂热轧分厂降本团队积极寻找突破点,在加热炉板坯库选址建设板坯保温坑给下线红送热坯“保暖”。据统计,在同等对比下,每月可节省成本36万元以上,有力保障 1580双炉高效生产,同时有效控制燃耗水平。
一直以来,马钢四钢轧总厂板坯库的红送热坯都是先摆放在垛位进行周转,等到生产需要时再进入加热炉重新加热。热轧产线每月约有8至10万吨汽车红送坯下线在1580板坯库,在库区垛位较小的情况下,温降较大,加热炉的热装效果不能得到有效保证,一度成为热装率高、但燃耗居高不下的“瓶颈”。
分厂降本团队通过仔细分析、现场蹲点,终于找到了症结所在,提出合理利用板坯库东侧空余垛位的设想。在公司设备部、制造部的支持下,他们修复了1580板坯库东侧路面,加大车辆红送频次,进一步改善1580产线集批率,使其保持在50%左右,单日燃耗最好水平达到国内领先水平。此外,降本团队充分优化1580库区物流工艺路线,制定完善《保温坑使用规范》,并组织产线员工培训。同时与公司制造部建立长效沟通机制,使保温坑使用率保持在40%以上。为充分发挥保温坑作用,团队在实践中不断摸索规律,区分入坑钢种,避免重复作业,针对上线节奏慢等问题制定入坑规则,每日跟踪、完善,从根本上解决了红送坯温降问题。