“这是第三批因丝扣滑丝而报废的料位计了,半年内已经换了三根,大家好好想想,看看怎么攻克这个难题。”在马钢炼铁总厂烧结二分厂C烧结机最近一次的检修总结会上,C烧结机作业长手持三根拆下的废旧料位计,向组员们抛出了个棘手的问题。
作为总厂环境除尘灰斗的“眼睛”,料位计的重要性不言而喻。长时间的高料位不仅会造成灰斗积灰严重,如果发生在电区会造成阴阳级短路,在袋区则可能影响到脱硫装置的安全运行。因此,除尘系统的灰斗是严禁长时间高料位运行的,料位计一旦损坏,就会造成料位监控不及时,存在安全风险。然而对损坏的料位计全部换新也不现实,一是备件准备周期长,二是费用支出大。
面对这一困境,作业区没有选择简单替换的老路,而是组织技术团队对换下的料位计进行拆解、研究和分析,发现损坏的原因基本都是料位计丝扣处滑丝,致使套筒与丝杆阻力增大,造成了误报警,使得料位信息失去准确性。
旋式料位计的套筒为不锈钢材质,丝扣为铝合金材质,因材质不同,很难完成有效粘接。针对这一难题,技术团队尝试用电焊焊接、锡焊焊接,均没有达到理想效果。经过不断探索与尝试,最终采用铸工胶粘接的方式,强度达到了使用要求,给了料位计“二次生命”。这种方法操作简便、成本低廉,修复后的料位计性能稳定,完全满足生产需求。更重要的是,这一创新举措极大地缩短了修复周期,降低了备件费用支出,真正实现了“算账经营”。
截至目前,作业区已成功修复8套阻旋式料位计,累计节省备件费用约1.6万元。