在新钢厚板事业部连铸作业区生产现场,党员技术骨干李波毅提出的系列创新方案正转化为实实在在的效益,3项技术创新月均降本46.6万元。
面对方坯开浇、接包漏钢率居高不下的难题,李波毅团队发现原有4个足辊的设计在低速拉坯时阻力过大,是导致漏钢频发的关键因素。经过反复论证,作业区创新采取“减量提质”方案--在确保安全的前提下,取消结晶器南北两侧2个足辊,同步加强拉矫机压力稳定性管控。改造后,月均漏钢次数由21次锐减至7次,降幅达66.6%,每月降低生产成本1.8万元,设备损耗问题也得到有效控制。
在1号机提速攻关中,作业区通过精准测算铸坯凝固规律,对10、11段辊缝压下量进行精细调整,并针对性加强12段压下量控制。这项“毫米级”的工艺改进带来显著成效,1号机低倍成品样合格率跃升至93.5%,脱单非计划率降低0.1%,月均节约成本24.5万元。
针对传统停拉换水口导致铸坯切废量大的痛点,作业区突破常规思维,创新性提出带拉速更换水口工艺。成功将换水口接头废品率降低57%,月均减少废品损失费用20.3万元。
如今,连铸作业区正形成“人人谋创新、处处求改进”的浓厚氛围,大家用实际行动诠释着“向创新要效益”的深刻内涵,用一个个金点子浇灌出实实在在的效益成果,为企业高质量发展注入澎湃动能。