为落实设备管理部“以价值创造为根、服务为本,具备‘原点思维’”的职能专业管理,我向部门提出管技业人员半日现场走动管理的要求。管技业人员原则上每天上午09:30前,必须下现场走动,会议原则上不安排在上午(外来客户拜访及公司安排紧急事务除外)。
现场走动管理以实到生产一线检查、巡查、支撑及解决问题为主,需要管技业人员和厂部协商解决问题的,尽量到现场协商,每日管技业人员现场走动要有对应输出,如履职情况、检查事项、存在问题、解决举措等。
坚持带着问题走动发现问题解决问题
设备管理部管技业人员按照各自职责、管理区域、服务单位进行走动管理巡查,坚持能在现场解决的问题,在现场及时解决;不能现场解决的,及时反馈上级领导,并通过碰头会、分析会等及时解决,同时要找出原因、分清责任、形成闭环。去年8月20日,中南股份进行以8号高炉为主体的联合检修,设备管理部在炼铁厂6号烧结机检修现场对动火作业旁站监护人员进行履职询问,发现该名旁站监护人员是检修施工单位新进员工,并未取得高危项目旁站监护人员上岗合格证。设备管理部立即指出其行为违反了检修高危作业安全管理规定,要求更换监护人员,及时消除了发生动火作业造成的火灾事故危险。
坚持全方位、上下联动原则
半日现场走动管理,是有计划、全方位、无死角走动,重点对薄弱地点、环境条件恶劣的地点进行严格走动,搜集最直接的讯息。不只设备管理部人员要落实半日走动管理,我还要求维保单位参与走动,上下联动,并将每天的点检内容、设备隐患排查、整改记录发微信群,以便设备管理部业务员对点检区域、参与人数、专业、点检数量、主要问题清单、整改情况和下一步计划进行跟踪闭环管理。通过走动,他们及时发现隐患,迅速反应、及时处理,防止了事故发生:高压线路维保常协单位广东火电工程有限公司,在加强巡检过程中,发现了220曲界乙线34号塔塔基积水严重,36号塔接地线外露;消防维保单位广东钧逸建筑工程有限公司在炼铁厂老焦化L02M069配煤筒仓一层西面发现x18消防栓无效应答、L03M030矿焦槽电气室手动报警按钮故障……
以实际行动为企业降本增效
设备管理部以高度的责任感和严谨的态度积极开展备修业务调研。近期,在炼铁厂焦化和高炉区域,备修分管领导、业务员仔细查看待修备件,与现场技术人员交流掌握设备运行实际状况,提出精准把控关键备件修复,合理延迟价值过高的冗余备件修复。在炼铁焦化、七号高炉现场,设备管理部提出自力修复创新方案,有望降低外委修复费用约60万元,与炼铁厂技术人员携手为降本增效助力。对轧材厂委托修复的入口上导板、轧辊轴承座及轧机液压辊缝调节装置(HAGC油缸)进行调研时,设备管理部分别与工程公司设备制造事业部、轧材厂技术人员及韶关液压件厂有限公司深入研讨交流,严格把控修复质量关卡,为轧材厂生产安稳运行提供坚实保障。
坚持对供应商、分包商推行走动管理
去年,设备管理部下发了《关于开展检修协力供应商月度评价赛马的通知》。根据评价规则,评价工作小组每月分组到供应商办公场所、作业场所走动管理,从制度建设、安全履职、检修管控及检修质量等14个维度进行评价。检修协力供应商对照评价标准,迅速制定提升措施,并将标准要求和提升措施传导到每位员工、落实到日常工作中,努力提高供应商自身检修体系管理能力,保障产线设备状态稳定、可控。
设备管理部半日现场走动管理,要求管技业人员立足现场、服务现场,用50%精力放在现场走动管理上,用50%的精力在办公室分析问题、思考现状、研究对策、提出思路,有效促进管技业人员履职尽责,更好地为各生产单位提供服务,提高设备管理的运营效率,让各项业务运转得更快、更简单、更高效。
设备管理部通过强化现场管理,加强了现场支撑协调、现场巡查和现场监督检查力度,有效提升了发现问题、解决问题的效率和执行力。同时也提升了员工在当前形势下积极完成各项工作任务的使命感、责任感和紧迫感。去年8月以来,设备管理部围绕“稳状态、降费用、提效率”核心工作,通过交流、调研、改进管理活动等精细化的现场管理,梳理出重点事项100多个,并按“五定原则”逐项督办,目前正按节点有序推进。