临近下班时分,中南股份炼钢厂7号连铸机发出震耳轰鸣声,宛如激昂的重金属交响曲。主控室内,监控屏幕散发的蓝光映照着车间技术负责人小刘的脸庞,他紧盯着手中那份标红的质量报表,心情格外沉重。中碳钢铸坯表面缺陷率与内部缺陷率的指标数据,恰似两把寒光闪闪的利刃,深深刺痛着他的心。
在角落的休息区,连铸车间的技术骨干们围坐一团,热烈讨论当天的生产状况。小刘无奈地叹了口气,向大家通报了两项技术指标异常的情况,以及前期工作效果不佳的现状。面对这一棘手难题,车间负责人张工果断提出,由林淡群蓝领创新工作室牵头组织创新攻关。
创新达人林淡群一边思索,一边用手指有节奏地敲打着茶缸底座,发出清脆的“嗒嗒”声,率先打破沉默:“常规思路行不通,咱们必须另辟蹊径。铸坯冷却系统是关键,冷却水分布不均,就好比给铸坯穿歪了衣服,热胀冷缩之下,怎么可能不出问题,质量自然难以保证。”刚推了推眼镜的小高猛地站起身,兴奋地说道:“咱们在结晶器上加装温度传感器,这就如同给铸坯装上360度摄像头,能实时监控铸坯的温度与成型状态。”年轻技术员小黄则迅速在手机上滑动图纸,补充道:“再结合AI算法动态调节参数,精准控制凝固速度,肯定行得通!”经过几轮激烈探讨,团队初步确定了攻关项目--《高质量大方坯连铸坯控制技术及应用》,计划通过优化冷却系统、引入智能化监控设备,并借助数据分析手段,实现对铸坯成型过程的精准把控。
当该方案进入试验阶段,新工艺调试期的数据却令人大失所望,缺陷率不仅没有下降,反而有所上升。在现场检查铸坯质量时,小刘抚摸着冰冷的连铸坯表面,敏锐地发现水冷板接缝处存在细微裂纹,他立刻喊道:“老林,咱们把二冷区第三段的喷淋角度调小15度,试试看!”团队技术责任人迅速与厂部技术线沟通协调,调整冷却系统参数。没想到,这一试效果显著,铸坯缺陷率大幅降低。
“试试再试试”,在黎明前最黑暗的时刻,团队成员如精密仪器般默契协作。老林蹲守在结晶器前,专注记录热电偶数据;小高在操作台前,密切查看二冷水参数;小黄则举着平板电脑,仔细比对实时曲线……他们乘胜追击,持续优化工艺参数,并逐步将优化方案推广至整个铸机生产流程。终于,第一炉达标铸坯顺利下线,此时晨曦穿透钢厂的浮云,将熔炉映照成一片橙红色的朝霞。
如今,7号连铸机的铸坯质量得到显著提升,中碳钢铸坯的表面缺陷率与内部缺陷率降至历史最优水平,每年直接创造经济效益达300万元。这场创新攻坚战中,团队成果斐然:成功研制开发智能化设备点检工具及方法,大幅提高连铸设备功能精度,有效减少因设备问题导致的铸坯缺陷;结合大方坯铸坯特性,深入研究头坯质量,成功缩减头坯切废长度,提高铸坯收得率;运用智能化、自动化控制技术,精准控制钢水夹杂物的产生与分布,提升钢水纯净度,保障连铸保护浇注的有效性与连续性,进一步提高生产效率与产品质量。团队还斩获8项技术专利,其中4项已获得发明专利授权。而最珍贵的收获,藏在那些沾满油污的笔记本里--某页边角被茶渍晕染的记录显示:团队累计分析2370组参数、校准189次传感系统、尝试过47种冷却模式……
在创新成果表彰会上,小刘轻轻擦拭着手中的奖章,感慨地说:“这不是实验室里偶然诞生的奇迹,而是我们钢铁汉子用汗水浇灌出的结晶。我们并没有什么超凡的技术,只不过是比别人多坚持了一会儿,多思考了几个方法,多尝试了几次罢了。”
(黄宝华)