创新不是一个简单的口号,而是融入中南钢铁鄂城钢铁职工日常工作中。最近,鄂城钢铁特拉莫比机车空压机系统备件,经历了一场意义非凡的“蜕变”。鄂钢物流管理部一群“爱捣鼓”的年轻人,通过主动想办法,制定了一套最优改造方案,成功完成了4台特拉莫比机车空压机系统的全面改造升级。
特拉莫比机车是高炉铁水罐对位主要设备,空压机系统长期依赖进口备件,存在采购成本高、供货周期长等问题。尤其是原系统采用内置散热设计,空压机油温易因散热不足迅速升高,频繁触发机车报警,导致高炉下对位调车作业被迫中断,影响作业安全与效率。传统维护模式成本高昂且治标不治本,成为物流降本的“包袱”。
面对瓶颈,物流管理部维修作业区一群青年技术骨干主动出击,挑起了优化改造的重担。他们通过自主改造散热系统和实现关键部件国产化,彻底解决因过热引发的设备故障问题,攻克了进口备件依赖难题。为“挑选”到合适的国产化部件,他们积极调研备件生产厂家,一家家比对技术、考量质量、琢磨性价比,从众多备选方案中“沙里淘金”,最终一套行之有效的国产化替代方案应运而生。这套方案成功打破进口备件垄断,大幅降低采购成本与供货周期。
改造后的特拉莫比机车空压机系统在实际应用中表现亮眼:解决了因温升异常引发的故障报警,保障了高炉作业连续性与安全性;国产化替代使备件采购成本降低60%,年节约备件及维护费用16.6万元,供货周期由原4个月缩短至2个月,生产效率显著提高。 (罗涛)