氯碱厂十二万吨离子膜车间以精细化管理为手段,不断在优化运行上下功夫,努力挖掘潜能,寻求更加科学合理的运行模式,最大限度的降低能耗。8月份,每吨烧碱综合电耗比计划下降12Kwh。
为了合理控制综合电耗,车间针对夏季高温、循环水温度高、板式换热器结垢影响换热效果等不利于生产系统稳定运行的问题,车间反复讨论、研究,寻求解决最科学合理的办法。他们以增加凉水塔填料的方式,增大换热面积,有效地控制了循环水的送出温度,保证了其他工序换热器的换热效果,减少了换热器的结垢,稳定了生产,减少了蒸汽的用量,同时降低了冷冻机的运行功率,极大地降低了能源消耗。
不仅如此,为了进一步狠抓定额,车间还严控各项生产指标。为确保槽压的稳定,车间要求电槽温度平均把控在87.5℃左右。加强电解液浓度的控制,保证在最佳的31.5%—32%范围内。同时要求岗位工精细操作,平稳控制,干燥塔第二段钛冷却器温度控制在12.5℃,稀硫酸浓度控制在74.5%—75.5%的有效范围,减少了浓硫酸的加入量。严格控制脱氯后PH值,降低了亚硫酸钠和氢氧化钠的加入量,以降低生产成本。
通过实施一系列有效之举,车间达到了降低能源消耗的目的,8月份,综合电耗稳中有降,为完成全年生产任务目标奠定基础。
(李春丽)