聚醚厂八万吨环氧丙烷车间深入推进精细化管理工作,将设备管理作为保产增效的有效手段,通过强化重点设备、重点岗位的巡检巡查,将潜在安全隐患消灭在萌芽状态,截止8月末,环氧丙烷装置已连续满负荷安全稳定运行三个月。
生产装置的平稳运行是确保化工生产连续性的前提。为此,车间从加强设备维护保养、保证备机备用抓起。8月份,车间经检查发现1#冷冻机机头由于磨损严重,效率降低,为确保高温季节连续生产的顺利进行,车间及时完成新机头的安装调试工作。经过安装调试后,新机头提高了制冷效率,不但冷冻效果大大提升,还确保了安全运行。为实现满负荷目标,车间及时酸洗HE-2409换热器,酸洗后,换热温度由58℃提高到63℃,提高废液余热的回收效果,减少蒸汽通量,降低蒸汽定额,解决了该换热器由于运行时间较长结垢、换热效率下降的问题。同时,现场岗位工认真观察机泵的运行状态,尤其是皮带传动的PU2406泵、PU2412泵、PU2413泵,发现传动皮带有破损及时切换备用泵进行更换,由于每个班组都严格做到巡检认真及时,运转设备均在计划范围内完成检修更换,避免了因设备故障造成生产降量。
另外,车间严控各项生产指标,加强巡检抄表,通过对石灰乳温度、冷媒水温度、蒸汽瞬时流量、皂化塔温度、蒸汽阀开度等指标的密切监测,确保生产指标在可控范围内,一旦发现异常,及时查找原因,及时向调度反映,沟通协调,第一时间采取最佳方案解决,使生产平稳运行得以保障,确保了生产连续三个月满负荷平稳运行。(郭振复)