聚醚厂四万吨聚醚车间不断强化现场管理,把技改创新做为工作重点,从节能降耗和操作简化、优化方面入手,努力做到更好。近日,车间相继落实了几项合理化建议,有效地优化了生产工艺。
车间硬泡聚醚共有两个成品槽VE-108A/VE-108B,在灌装之前,需要在泵出口连接一个第三过滤器来保证产品质量。两个成品槽共用一台过滤器,每次切换牌号灌装时都需要重新连接过滤器,不仅消耗人力而且延长了灌装时间。为彻底解决这一瓶颈,车间技术人员顾铭提出在过滤器出入口各安装一个三通,这样,在需要灌装时,不用重新连接管线,直接打开相应的阀门就可以灌装。车间生产骨干到现场实地研究论证了此建议的可行性后,决定立刻改造。这一改造试行成功后,切实减轻了岗位员工的工作量。
此外,车间还为四万吨聚醚装置VE-403二氯丙烷出料管线安装了流量视镜。原VE-403二氯丙烷出料靠操作工凭经验调节阀门开度,控制出料流量大小,经常出现氯丙醇过流到ST-705槽造成浪费。车间技术人员在二氯丙烷出料管线加装流量视镜后,操作工人可以直观调节二氯丙烷出料量,避免氯丙醇过流到ST-705槽,减少了氯丙醇损失。
四万吨聚醚车间多项合理化建议的落实,有效地优化工艺操作的同时,对于稳定生产、降本增效也起到了积极的推动作用。
(姜波)