树脂厂氯乙烯车间认真贯彻落实公司提出的降成本,保安全、重质量要求,抓好生产管理工作,并通过小技改对生产过程中产生的不合格单体进行处理,千方百计致力于提高产品质量,确保为聚氯乙烯生产提供优质单体。
在氯乙烯生产过程中,会产生一部分不合格单体,以往采取的办法是将其回打到高沸物槽,加到残液塔进行处理,由于高沸物槽和高塔之间连接有气相平衡管,所以在处理不合格单体量大时会造成精单体含乙炔超标,影响后续生产。为了解决这一问题,工程师王福全和李大勇凭借多年的实践经验和丰富的理论知识,结合生产实际,研究设计出一个简便易行的处理办法:在原有入高沸物槽管路前接一条10米2寸管路,安装一个二寸球阀,入粗单体槽,将不合格单体直接打入粗单体槽,再走一回精馏全过程,这样一来就避免了不合格单体量大时会造成精单体含乙炔超标。经过相关单位的大力支持和配合下,车间顺利完成了此项技改。
此项小技改投用后,不仅增大了单体的处理量,缩短了处理周期,而且处理后的单体质量合格,完全满足聚氯乙烯生产要求,为聚氯乙烯的优质高产提供了可靠的保证。
(王德民)