■特约通讯员陈立新
通讯员黄宝华报道
本报讯 今年以来,韶关钢铁积极对标挖潜,努力降低炼钢工序能耗。1-10月,炼钢工序能耗累计降本7230万元,转炉煤气回收量最高突破134m3/t,创历史纪录;炼钢总工序能耗-17kgce/t,10月份达-19.052kgce/ t,负能炼钢创历史最好水平。
将降低电耗作为重点,持续对标重钢、永锋、石横电耗,细化对标数据,排查电耗高原因,制定有效改进措施。根据生产实际,制定每天单项指标,要求指标异常的责任单位分析原因落实改善措施;制定精炼时间合格率攻关方案,明确普钢精炼比标准;每班对各炉精炼时间、电耗进行统计,对超标炉次重点分析;认真排查,对标水处理电耗,制定相应节电措施;制定连铸机节电管控措施,合理使用工艺耗电设备。
成立转炉煤气回收攻关小组,提高转炉煤气回收量。对煤气回收情况进行“天天读”,每天发布回收量信息,加强总结分析。攻关小组通过对标行业先进,采取煤气延时回收控制手段,转炉煤气回收时间每炉延长30秒。在各单位的共同努力下,炼钢工序综合转炉煤气回收量突破134m3/t,创历史最好记录。