■通讯员 阙志华 娜仁格勒
走进八钢冶金尘泥综合利用产线中控室,当班职工正在全神贯注查看着显示屏上的各项指标数据,并不时通过对讲机与现场操作职工进行沟通交流,将生产过程调控到最佳状态近日,该产线完成历时一个月的检修顺利投入运行,目前,产线已连续顺产、稳产,创造了产线自投产以来产能和产品质量最优水平,实现了环保和经济效益双赢。
精准发力紧盯问题寻找破解之道
八钢冶金尘泥综合利用产线采用回转窑工艺,对炼铁厂含锌尘泥、高炉布袋灰、炼钢污泥等固废进行回收再利用,通过分离和高效回收固废原料中的铁元素和锌元素,产生次氧化锌和窑渣两种产品,实现固废资源再利用和零出厂。2023年投产后,由于缺乏相应的操作实践经验,使得冶金尘泥综合利用产线在生产中不断遇到新的难题,制约了产线顺行和产能释放。“从去年投产到今年上半年,我们的生产一直受到炉内严重结圈等问题的困扰,三、五天就要停下来处理,导致产能和质量无法提高。”佳域公司冶金尘泥综合利用项目经理任文军说。
八钢建设冶金尘泥综合利用项目,不仅每年可处理19万吨冶金尘泥,实现固废资源的循环利用,消除环境污染,实现钢铁生产固废零排放,同时,还可通过分离和回收固废原料中的铁元素和锌元素,为企业每年产生经济效益近亿元,可谓是一举两得。当前,面对钢铁行业的严峻形势,如何运行好冶金尘泥产线,成为了佳域公司为八钢创造价值的突破口。
精益求精不断革除壁垒激发活力
想要突破,就必须解决生产工艺中存在瓶颈问题,探索出一条原料结构和工艺方案。3月份,佳域公司在接管了尘泥处理业务后,将尘泥充分混匀和原料入炉配比作为突破口,以精益管理为抓手,积极优化原料的配比,在现场建立了微型化验室,快速对原料的热值进行检验,通过对原料结构的预知,保证入炉原料的热值稳定,从而避免炉内结圈问题。在工艺操作上,佳域公司采取“走出去、请进来”的方式,派出人员与国内同行业企业进行对标学习,并请专家对工艺操作进行指导。通过不断总结、吸收和消化,逐步摸索出了适合的方法,不仅有效提高了作业率,促进了生产的稳定顺行,产量和产品质量也得到了大幅提升,生产逐步趋于受控状态。在近期的产品拍卖中,次氧化锌品质的提高也让价格较之前上涨了700元/吨。
精打细算发挥最大效率
在解决问题中提升效率,实现价值创造。八钢冶金尘泥综合利用产线建设起点高,自动化程度高,由于前期受生产不顺等因素的影响,产线原有的部分自动化设施使用也受到一定制约。随着生产的稳定顺行,佳域公司重新恢复了受限的部分自动化设施,并加强了设备的点检定修力度,制定了工艺操作标准化文件,在职工中形成严格执行标准化生产的意识。通过多项举措,八钢冶金尘泥综合利用产线已连续30多天未发生炉内结圈,日消耗原料达520吨,实现了生产的连续平稳运行。
截至8月20日,八钢佳域公司冶金尘泥生产线主要产品中次氧化锌3985.46吨,超2023年全年1514.26吨;品位较去年提升4.23%,金属锌回收率比2023年提高16%,实现经济效益204.27万元。另一产品窑渣共计生产39558吨,窑渣铁品位较去年提高0.04%,窑渣残锌较去年降低0.082%,实现效益172.71万元。在消纳固废的同时,为八钢创造了经济价值。
佳域公司将进一步增加冶金尘泥的消耗量,提高次氧化锌、窑渣产品的产量、质量,依靠科技进步和技术创新,实现产线的高效化、规模化,将冶金尘泥项目部打造成疆内资源循环综合利用的示范基地。