■通讯员张 俊刘卫兵
新钢集团技术中心围绕提高检测效率、提升企业效益动脑筋,想办法,打破固有思维,巧用“加减乘除”,推进降本增效,为公司经营创效发挥了有力的技术支撑作用。
“加”限位装置
钢轧检测作业区有一种薄板专用全自动拉力试验机限位设置,因留有一定空间,会出现试样产生震动、轻微位移和弯曲的情况,从而导致试样重新加工,不仅增加了额外工作量,还产生了机器人抓夹手额外损耗量。
90后女工李莹通过加装一组限位装置,彻底解决了机器人误抓试样甚至损坏抓夹手的问题,极大地提高了检测效率,每年降本可达26000元。
“减”去电耗50%
为实现质量和效益双提升,打造更具竞争力的原料检验新高地,今年以来,原料检验作业区把降本增效作为一项重要抓手,聚焦提升取样质量,通过科技赋能,精细管控,深挖降本潜力,推动降本增效攻关工作。作业区坚持以问题为导向,成立了“降低夜间取样机照明成本”攻关小组。如今,控制取样机夜间照明灯开启时间在5小时以内,每晚可降低电耗75度,每月可降低电耗2250度,一年就是27000度,收效相当可观。
“乘”倍检测
检测管理室从推进检测业务流程优化入手,先后制定了相关规则,此外加大拆解过程中的监督力度。通过多措并举,为有害物判定提供了科学依据,提高了判定准确率。
“除”去安全风险
以往原料检验作业区酸碱取样人员使用连接酸碱泵抽取酸碱,液体易渗出造形成酸碱灼伤风险,且容易踩空很不安全。对此,原料检验作业区钳工杨小勇主动向作业区领导请缨作战,拿下“拦路虎”。他与同事合作,仅用了一个月时间,成功对取样平台进行了优化设计和改进,独特的设计理念和安全性能,得到领导和同事的赞誉。
一花独放不是春,百花齐放春满园。原料检验战线卫士严把质量关,7-8月为公司创效687.59万元。三季度以来,共收到一线班组小改小革降本增效成果100余件,累计创效30余万元。