每个人都能成为自己岗位的“CEO”让产品“明珠”始终闪闪发光打响“2526”工程,向“专业智能体”计划进阶从“痛点”到“亮点”的蜕变“特钢之王”铸就“转动之源”
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第9040期:第03版 本期出版日期:2025-06-17

从“痛点”到“亮点”的蜕变

--中南钢铁鄂城钢铁宽厚板厂创新管理模式的实践

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中南钢铁鄂城钢铁宽厚板厂近日传来喜讯,通过精益生产管理的创新实践,实现了效率与成本的双突破,为创新管理解决现场难题、突破瓶颈提供了有益借鉴。

创新管理,突破瓶颈。宽厚板厂的生产流程曾面临一个棘手难题:中间库坯料与现场坯料叠加进厂,规格混杂、垛位凌乱,导致备料误时和产线停机待料,直接影响生产效率。更棘手的是,在加热混杂钢种时,频繁的工艺调整不仅增加了煤气消耗和电耗成本,还加剧了生产压力。这一系列问题如同一道道“坎”,困扰着生产团队。

面对挑战,生产安全室滑思俊带领团队迎难而上。他们从生产流程的每个环节入手,深入分析问题根源,最终找到了突破口。通过创新管理举措,实施“预判性管理”,将随机性操作转变为科学规划:基于生产计划预判坯料流转需求,提前规划坯料流向,动态调整库区布局,利用“窗口期”提前24小时对中间库坯料进行规整分类。这一系列举措,让原本杂乱无章的坯料管理变得井然有序。

高效协同,创造佳绩。在新的管理模式下,宽厚板厂实现了生产组织的优化升级。通过集中生产规格与钢种,将超厚坯、特殊钢种的生产任务固定于特定时间段,减少了规格交叉干扰,降低了备料复杂度,形成了稳定有序的生产节拍。中间库与宽厚板厂的衔接更加流畅,备料误时问题基本消除。

经过改革,宽厚板厂的坯料上料误时和工艺待时降幅达33.4%,创历史新低。生产效率和产量提升近1%,单月综合成本降低超15%,月节约37.7万元。这一系列数据背后,是团队智慧与创新精神的结晶。

迈向“零误时、零待机”。“管理创新一小步,效率提升一大步。”正如团队成员所言,这次改革只是一个开始。鄂城钢铁宽厚板厂计划进一步推动智能化排产与动态库存管理,打通炼钢、轧制全流程信息链,向“零误时、零待机”的卓越生产目标迈进。

从问题到解决,从困境到突破,鄂城钢铁宽厚板厂用实际行动诠释了精益管理的力量。 (滑思俊)

  

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