□晏 芳
高温炙烤的烧结风箱旁,几枚指甲盖大小的氧化锆传感器正悄悄“嗅”着氧含量;皮带机轰鸣的机头,一把电动毛刷旋转着把矿粉“扫地出门”;高压柜前,老师傅把报废断路器拆成“积木”,带着青工边讲边装……中南钢铁鄂城钢铁炼铁厂自动化车间把算账经营写进班组KPI,让“一切成本皆可降”成为岗位信条。
“漏风”像捉迷藏,传统“听诊”只能逮住“大嗓门”。面对烧结风箱看不见、摸不着的微漏点,仪表班实施传感器技术改造,把氧化锆传感器做成“电子鼻”,将氧含量、一氧化碳、压力、温度等四维数据实时输入电脑,织成“感知网”,实现“曲线一抖,漏点立现”的改造效果。改造后,漏检率降低21%,漏风率直线下降,吨矿电耗降了1.8度,全年可创效66万元。
筛皮带机头,矿粉粘得像“狗皮膏药”,一条新皮带用不到一年就磨穿。针对这个问题,烧结电工班的班员们开脑洞,盯上了超市的扫地机器人,灵感闪现:把“家用毛刷”放大成“工业版”。
他们自制了电动毛刷清扫器,与皮带联动,矿粉瞬间“卷铺盖”。改造后,皮带寿命延长一倍,少换一条皮带,省下30万。
2号炉的某个高压柜运行11年,每次等厂家、买备件,停机就是“烧”效益。“求人不如求己!”单位的技能专家被请进现场,充分释放支撑能力,把报废断路器拆成“教学积木”,线圈、触头、储能电机挨个讲;班员们边学边装,提升维修技能,5台“病危”断路器全部“复活”。
备件费零支出,检修时间从72小时缩到6小时,直接就省12.5万元。2号炉电工班班长赵亮眯着眼笑:“技术就在自己手里,省钱也长本事!”从“电子鼻”到“毛刷头”,再到“复活术”,自动化车间用一个个好点子证明:降本增效不是“算术题”,而是生产一线的“技术题”,只要把成本降下去,把效益提上来,我们的饭碗就能端得更稳、更牢。