□谷 芬
“咱们创新工作室一定要把空压机的能耗降下来!”在宝钢股份营销中心(宝钢国际)长春宝友的一次设备技术创新团队的课题讨论会上,员工路光明向他的伙伴们发出了誓言。空气压缩机是生产机组的核心设备,也是消耗电能的“吞金兽”,电机工频运行时,电流高达280安培,又因为空气压缩机的有效利用率低,大量能源在设备空转中白白浪费。
如何提高压缩机的产气效率?如何通过程序和参数的优化,实现设备的高效运行?这些是智能化控制的关键所在。路光明团队采用基于工业物联网的智能控制系统,集成高精度流量传感器、压力变送器及能耗监测模块,实时采集产气端与用气端的关键参数,通过计算平台自适应控制算法,让系统的“大脑”实现从被动响应到主动优化的转型,设备整体运行稳定性大幅提高。
为了精准匹配驱动电机,路光明瞄准了变频节电技术。用小变频电机替代原来的驱动电机。创新工作室先后攻克新旧系统管网的匹配、软硬件的兼容等问题,经过多次精细测算、反复调试,终于完成新旧系统的平稳切换。改造后的空压系统电能消耗显著降低。
解决了空压机的电耗问题,路光明团队又马不停蹄开始研究余热回收课题。他创新性地采用螺旋板式换热器、恒压变频泵等技术,设计了一套自来水余热回收系统,既能为设备降温,又能实现热量的高效回收。这台设备源源不断输出近70℃的热水,完全取代食堂、浴室、卫生间的12台电热水器,节省电费明显。到了冬季,还可以将富余的热水输入供热管道,进一步节省供暖消耗,充分做到物尽其用。