“我们采用油漆滚筒给轧辊辊颈涂抹润滑脂,不仅可以提高装配时对辊颈的保护,而且消除了轧辊轴承欠润滑影响,工作效率提高的同时,还降低了生产成本。”最近,宝武重工马钢重机技术服务分公司一次微改善,令磨辊中心2130工段长李卫华感慨不已。
一直以来,技术服务分公司磨辊中心2130磨辊间在轧辊装配前,给轧辊辊颈涂抹润滑脂采用传统木棍涂抹方式,每次润滑脂的消耗量约120克。操作人员用木棍将润滑脂涂抹到轧辊辊颈的两侧,涂抹过程中无法保证润滑脂被均匀地涂抹至轧辊辊颈上。在随后轧辊辊颈安装轴承座的过程中,过多涂抹的润滑脂将被推入轴承座油水封间隙内,可能造成排油、水孔堵塞,当乳化液进入后又无法排出。在乳化液的作用下,使得轴承座内的润滑脂乳化变质。严重时,润滑脂乳化失去润滑作用导致轴承抱死而引发事故,影响精益高效生产。
如何改变这一现状?磨辊中心将此列为“微改善”攻关课题,动员员工集思广益,开展头脑风暴。攻关过程中,大家尝试了几种方法,效果均不理想,不是涂抹效率不高,就是涂抹效果不佳。
受涂料、油漆滚筒启发,有员工提出采用滚筒涂抹的方法试试看。果然,高手在民间,采用滚筒涂抹润滑脂时,在轧辊辊颈上形成了一层薄薄的油膜,涂抹效率大大提升,还降低了润滑脂的消耗量。
经测算,采用滚筒涂抹润滑脂的方式,润滑脂消耗量由此前的120克降低至约40克。而2130磨辊间每年换辊量约16792根,润滑脂消耗量一年可节约1343公斤。以目前使用润滑脂单价每公斤31.5元计算,润滑脂消耗降本约4.23万元/年。更为重要的是,装配过程中容易导致设备事故的现象得到有效控制,对生产顺行、保障产品质量起到了至关重要的作用。 (严珏)