日前,正在家休息的宝武资源安徽皖宝桃冲老虎垅矿设备点检员、钳工技师刘道田接到当班人员的电话:“1号皮带机发生故障,需要进行处理。”1号皮带机宽1.2米、长87米,皮带总长175米,是生产系统的关键设备。
故障就是命令,检修就是责任。作为桃冲矿“刘道田创新工作室”负责人,刘道田立即骑着电动车赶到生产现场。经仔细检查,他发现1号皮带机有一处皮带撕裂了2米,如果不及时修复,生产线将全线停产。刘道田向矿领导反馈问题点,并提出召开现场碰头会,集中讨论研究检修处理方案,矿领导十分赞成。23:20,所有人员准时到达现场,刘道田主持碰头会,大家讨论激烈。
“我认为最好的办法是更换一条新皮带,一劳永逸。”一名岗位操作人员发言。“更换一条新皮带,费用6.1万元。”一名检修人员接话,“还要损失生产时间20小时,得不偿失啊。”
“我查看了这条皮带,各方面还能满足生产要求。皮带换新后,跑偏、漏料、撕裂等问题都可以解决,还能减轻岗位人员、检修人员的工作强度。”刘道田站起来抛出核心问题,“但我觉得当前形势下,节约就是增效,6万元也是不小的数目,这样的皮带换新有点可惜。”
“能不能将皮带撕裂处重新胶接修复,既可节省6万元费用,还能缩短检修时间,一举两得。”“胶接修复是个好办法,若现在处理,就怕安全出问题。”大家你一言我一语,经过反复权衡、认真讨论,决定采用“粘胶冷补”的方法对皮带进行修复,并制定了皮带修复方案和安全保障措施。现场成立了由刘道田、徐立飞、万甫俊、赵伍春、俞胜组成的党员突击队,承担修复皮带的主要任务。老虎垅矿领导现场带班,全程负责安全督导。
根据修复方案,赵伍春、俞胜带着几名员工,对皮带上的石料、积灰和皮带开裂处的毛刺进行清理;徐立飞、万甫俊等人到仓库领来粘胶、毛刷、打磨机等冷补材料和工具,对皮带开裂处进行打磨、刷胶等工作,刘道田现场协调指挥。第二天清晨,皮带安全顺利完成胶接,经过80分钟保养后达到修复标准。上午7时30分,老虎垅矿生产系统开机,1号皮带机运行正常。
看着皮带源源不断地输送矿石,刘道田和工友们开心地笑了。此时,刘道田的手机铃声响起,“刘师傅,我是设备工程部小王,昨天清库房,清出了一些报废的备件,看看有没有您看中的。”刘道田精神一振,不过还是决定先回家好好睡一觉,明天再去库房“淘宝”。