■通讯员 林文韬 蒋君丽
本报讯 一条曾因故障频发、效率低下被贴上“老大难”标签的钢卷运输链,如今摇身一变成为智能化改造的“明星工程”。近日,新钢集团硅钢薄板事业部热轧至冷轧钢卷运输链完成升级,运输效率同比提升50%,年可节约电、油和备件消耗200万元。
作为连接热轧与冷轧车间的“咽喉要道”,热轧至冷轧钢卷运输链长期受困于传统慢速链与步进梁结构的“先天缺陷”:机械配合故障频发,维修费时费力。与此同时,设备定位精度差、缺少自动化等问题,更是让改造前的运输链严重影响热轧作业区运行成本。
面对困境,硅钢薄板事业部勇挑重担、大胆创新,全力推进运输链改造工程。改造后的运输链整体结构简洁清晰,运输速度显著提升,钢卷“旅途”大幅缩短,运输效率攀升50%以上。更值得一提的是,员工劳动强度大幅降低,运输质量与效率双双跃上新台阶。改造带来的成本优化同样亮眼:能耗与备件损耗每年可降低成本200万元,因运输故障导致的废卷损失和汽车倒运费用分别减少15万、30万元。